反滲透膜降解及反滲透膜氧化運(yùn)維
某電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)采用全膜法技術(shù)( UF+RO+EDI ),現(xiàn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)電除鹽出水異常,硅含量偏高,在線表計硅含量已到 8.5 μg/L,并且運(yùn)行中逐漸上升,高峰值達(dá)到 9.9 μg/L,電導(dǎo) 0.066 μs/cm。進(jìn)行人工取樣化驗,結(jié)果與在線表計一致。
故障原因分析:
(1)對RO 單支膜元件出水電導(dǎo)進(jìn)行分析:從單支膜殼電導(dǎo)率可以可看出沒有明顯異常膜殼。說明膜元件未出現(xiàn)“O”形圈泄漏、望遠(yuǎn)鏡現(xiàn)象、膜表面磨損、產(chǎn)水背壓、泄漏等現(xiàn)象。
(2)通過對反滲透膜進(jìn)行清洗,發(fā)現(xiàn)清洗液呈綠色。
初步判斷膜元件存在鐵鋁污染,應(yīng)該屬于膜降解及氧化問題。長期清洗及清洗時 PH、溫度控制不合理,導(dǎo)致了膜元件降解。處理方法及防護(hù)措施:
(1)更換被氧化的反滲透膜組件:由于反滲透膜氧化是一個不可逆的過程,建議更換兩套反滲透一級一段模塊。
(2)加強(qiáng)原水中的殘留余氯的檢測:嚴(yán)格控制超濾產(chǎn)水 ORP 在 200 MV 以下,對 ORP 表計定期校準(zhǔn),探頭半年到一年更換一次,確保在線數(shù)據(jù)的實時性和準(zhǔn)確性;采用中浩遠(yuǎn)達(dá)反滲透還原劑來水中的余氯,并保持加藥箱的清潔。
(3)降低清洗強(qiáng)度:一方面運(yùn)行上減少清洗次數(shù);另一方面在清洗時要嚴(yán)格控制好清洗 PH 及溫度。
(4)堅持對反滲透膜非氧化性殺菌:定期使用中浩遠(yuǎn)達(dá)非氧化性殺菌劑對反滲透進(jìn)行清洗,除去因微生物、有機(jī)物污染膜元件壓差升高的原因。
(5)控制反應(yīng)沉淀池出水水質(zhì):微調(diào)反應(yīng)沉淀池聚合鋁加藥量,減少其后沉淀進(jìn)入反滲透系統(tǒng);控制反應(yīng)沉淀池出水余氯在 0.1~0.2mg/L,保證殺菌有效且不過量。
(6)容器管道清洗:每年對補(bǔ)給水系統(tǒng)各水池、水箱、管道進(jìn)行清洗,除去系統(tǒng)中的微生物及金屬腐蝕物。
(7)對過濾介質(zhì)的定期更換:淺砂過濾器濾料的定期更換和自清洗過濾器的定期保養(yǎng)。
(8)增加污泥指數(shù)(SDI)在線監(jiān)測系統(tǒng):因人工監(jiān)測的誤差,建議增加在線 SDI 監(jiān)測系統(tǒng)。自動、連續(xù)地監(jiān)測 UF 產(chǎn)水和 RO 進(jìn)水的污染指數(shù),能夠快速、準(zhǔn)確地反映補(bǔ)給水預(yù)處理系統(tǒng)的效果。
對控制進(jìn)水質(zhì)量、延緩反滲透膜膜的使用壽命。江蘇中浩遠(yuǎn)達(dá)提供反滲透系統(tǒng)維運(yùn)服務(wù)!為客戶制定一對一的服務(wù),以滿足生產(chǎn)需求。
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